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員工風(fēng)采

開啟科研之路

2021-07-30返回列表

我是一個化學(xué)專業(yè)畢業(yè)的研究生,2016年進入啟元國藥公司質(zhì)量技術(shù)中心工作至今。經(jīng)過幾年的工作實踐,我已能勝任藥品檢測、項目申報及注冊等工作。今年部門主管對我的工作進行重新調(diào)整,開始參與解決公司產(chǎn)品的實際生產(chǎn)問題,并對工藝參數(shù)進行優(yōu)化等。

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首次,頭孢氨芐膠囊原料供應(yīng)商變更練手,了解其處方組成及作用、工藝試制等最基本的知識,該項工作在部門主管的指導(dǎo)下順利完成,讓我初嘗到成功喜悅,覺得工藝也不難。

然而接下來的氯霉素膠囊試制,部門主管讓我做項目負責(zé)人,全面負責(zé)開展工作,才是我遇到的真正的挑戰(zhàn)。此次工作的難點是如何將顆粒灌裝到2#膠囊中,2#膠囊容積小,顆粒多,裝不下,要使溶出度和含量達到要求,我毫無思路,一頭霧水。經(jīng)過主管倪海峰指導(dǎo),我掌握膠囊填充與物料堆密度、流動性等多種因素的關(guān)系,初步確定了基本思路,第一解決灌裝問題,第二使溶出合格。

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如何解決充填問題呢?第一步,進行原料特性的研究。通過測定原料藥的堆密度及參比制劑堆密度、粒重等指標,知道二者的差異,原料藥的性質(zhì)決定了其無法進行直接灌裝,必須制粒。第二步,進行制粒工藝研究。為了抓緊進度,采用干法、濕法同步試制。通過不同粘合劑、比例、篩網(wǎng)目數(shù)等系列實驗,知道濕法制粒無法達到2#膠囊的粒重設(shè)計要求,且制粒工序復(fù)雜,過程冗長。而干法制粒過程相對簡單在廠家的配合下,我們通過不斷制粒、處方調(diào)整及檢測等,最終成功解決了灌裝問題,將物料按照設(shè)計方案成功填充至2#膠囊中。灌裝問題解決后,就要解決溶出度較低的難題。通過與參比制劑對比,篩選了崩解劑,經(jīng)過羧甲基淀粉鈉內(nèi)外加及用量比例的調(diào)整,我們最終將樣品的溶出度提升至99%,遠遠超過了BP標準70%的限度。自此兩大難題一一解決,這讓我大喜過望。

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經(jīng)過這次試制,認識到工藝的設(shè)計必須圍繞車間生產(chǎn)設(shè)備或水平開展,文獻資料可以借鑒,但是,只有結(jié)合車間的情況去制定方案才是王道。真心感謝公司給予我這次鍛煉的機會,主管及同事對我的指導(dǎo)、幫助,將使我受益終身。前方的路是否好走,我不太清楚,但是對于我自己,我充滿信心。

                                           曹婭娟)